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“PLC及微機編程都是我們廠科技人員自主設(shè)計研發(fā)的,具有100%的知識產(chǎn)權(quán),這樣以后自控系統(tǒng)維護和升級都非常方便?!?1月6日,吉林石化污水處理廠電儀車間主任紀(jì)紅軍自豪地說。本文由上海宏東轉(zhuǎn)載發(fā)布;本公司專業(yè)生產(chǎn)G型螺桿泵,耐干磨管道離心泵,不銹鋼磁力泵,氣動隔膜泵,氟塑料泵等;歡迎訪問官網(wǎng)查詢具體產(chǎn)品信息。
今年,吉林石化污水處理廠經(jīng)過一年的挖潛增效各項措施后,節(jié)約創(chuàng)效、管理創(chuàng)效空間逐漸縮小,科技創(chuàng)新、自主研發(fā)成為創(chuàng)效的最佳突破口。
“工廠根據(jù)實際適時提出十大科技攻關(guān)項目。在污泥減量攻關(guān)中,我們采取離心機設(shè)備移位、工藝管線設(shè)計改造、單個濃縮池對應(yīng)單臺離心機運行等措施,解決了離心機系統(tǒng)頻繁調(diào)整和負(fù)荷上下波動對離心機設(shè)備損害的突出問題。通過系統(tǒng)優(yōu)化濃縮池運行模式,污泥含水率由78%降至77%,污泥減量1200噸以上,預(yù)計年節(jié)約費用108萬元以上?!鄙a(chǎn)科科長邱延波說。
今年3月,公司進水提升泵房自控攻關(guān)項目正式啟動。經(jīng)過6個多月1000余小時的加班加點,項目攻關(guān)小組歷經(jīng)了無數(shù)次的程序調(diào)試和邏輯修改,完成了幾千條PLC程序語句編程、上千個上位機組態(tài)圖形控件、幾百個腳本編程和十幾個上位機控制界面的制作,于近日成功實現(xiàn)進水提升泵房遠(yuǎn)程控制自控改造。
“控制系統(tǒng)中最難實現(xiàn)的,也是最具有推廣意義、最實用、最新穎的功能,是設(shè)備自控開車智能控制及晃電后智能自啟動功能,模擬人的思維和理念,對日常設(shè)備運行和多臺電氣設(shè)備晃電自啟具有重大意義?!弊钥鼗到y(tǒng)主要研發(fā)人員紀(jì)紅軍說。
紀(jì)紅軍在編程設(shè)計中融入了計算機人工智能控制思維,使自控系統(tǒng)在發(fā)生晃電時能實現(xiàn)多臺設(shè)備有序和受控的智能自啟動,過程不需要人為干預(yù),克服了長期以來因保護動作造成二次晃電的缺陷。
此外,系統(tǒng)還具備級別控制功能。通過引入級別控制概念,可按每臺設(shè)備工藝參數(shù)和操作者意愿設(shè)定開車次序,使設(shè)備達到最佳自控組合;具備自動退守功能,可使故障、檢修設(shè)備從系統(tǒng)中剝離、報警,并自動進入退守狀態(tài);上位機具備動畫組態(tài)、數(shù)據(jù)顯示和導(dǎo)出、操作卡控制、實時和歷史報警等多項功能,具有靈活、智慧、可靠、安全的特點。
“進水提升泵房自控化項目在人工和軟件編程費用上,可直接為工廠節(jié)約開發(fā)費用50余萬元,節(jié)約人工成本80萬元。將來工廠所有泵房全部實施無人監(jiān)控后,將會節(jié)約更多人工成本。”紀(jì)紅軍說。